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煤制氣玻璃窯爐煙氣治理新技術(shù)

來(lái)源:中國環(huán)境報 2016/5/5 15:29:16

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中玻網(wǎng)】“處理后顆粒物排放濃度為18.6mg/m3,二氧化硫排放濃度為20mg/m3,氮氧化物排放濃度為75mg/m3!边@是山東省新泰市環(huán)境監測站日前對泰山生力源玻璃有限公司3號玻璃爐窯煙氣處理項目的監測數據。
  
  泰山生力源玻璃有限公司3號玻璃爐窯煙氣處理項目技術(shù)負責人侯存輝說(shuō):“我們對同類(lèi)技術(shù)經(jīng)過(guò)分析對比,在3號玻璃爐窯采用SY余熱低溫催化脫硝法脫硝,達到預期效果!
  
  據介紹,目前國內煤制氣玻璃窯爐煙氣脫硝時(shí),氨氣與不同氮氧化合物進(jìn)行反應,需要使用催化劑并在一定溫度下進(jìn)行,而煙氣通過(guò)布袋除塵器后溫度降低,無(wú)法達到反應溫度。
  
  山東盛源環(huán)?萍加邢薰究偨(jīng)理張同連說(shuō),針對煤制氣玻璃窯爐煙氣治理存在的問(wèn)題,盛源環(huán)保研發(fā)的SY余熱低溫催化脫硝法,在科學(xué)合理的煙道位置噴氨,利用窯爐原有煙氣,把溫度升高后,達到理想脫硝狀態(tài)。并通過(guò)自動(dòng)控制溫度系統,確保濾布不受高溫損壞。
  
  據了解,SY余熱低溫催化脫硝法,能夠使通過(guò)布袋除塵器的煙氣溫度達到180℃(脫硝溫度)以上,從而提高脫硝效率,滿(mǎn)足排放標準要求。
  
  在SCR系統入口NOx濃度達到2000mg/Nm3,煙氣溫度在180℃~230℃之間時(shí),保證脫硝效率>95%,或者排放NOx濃度≤200mg/Nm3。在窯爐的正常負荷范圍內,煙氣溫度在180℃~230℃之間時(shí),脫硝裝置的氨逃逸率不大于10ppm。
  
  張同連說(shuō),采用這項技術(shù)僅需投入少量氨水,能耗也比較低,投入資金成本和項目運行成本較低;同時(shí)利用專(zhuān)有技術(shù)使布袋除塵器使用溫度大大降低,延長(cháng)其使用壽命,也降低了成本。工程投入資金僅為國外同類(lèi)技術(shù)的30%~60%。
  
  據介紹,這種技術(shù)對煤種變化的適應性強。使用堿液、氨水作為脫硫、脫硝劑,工藝吸收效果好,可根據窯爐煤種變化,適當調節脫硫、脫硝劑的使用量,以保證高脫硫、脫硝率的實(shí)現。
  
  

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