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富氧燃燒新技術(shù)在馬蹄焰玻璃窯爐上的應用探討

來(lái)源:新浪 2009/11/18 0:00:00

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  五、節能、環(huán)保等特點(diǎn):
  1.提高火焰溫度:
  由于富氧空氣的參與,氮氣含量相對減少,相應減少廢氣吸熱量。據有關(guān)資料介紹,火焰溫度隨空氣中氧氣含量的增加而顯著(zhù)提高,當使用一般空氣爐膛加熱溫度為1300℃時(shí),可以利用的熱量?jì)H為42%,而用28%較佳經(jīng)濟濃度的富氧空氣進(jìn)行助燃時(shí),可利用的熱量高達56%,熱量利用率提高了33%。給爐膛局部增加富氧空氣,目的就是集中提高該燃燒區空氣中氧氣濃度百分比,達到提高爐膛火焰溫度和熱量利用率的目的。
  火焰溫度隨著(zhù)助燃空氣中的氧含量增加而迅速上升,從圖一可以看出,火焰溫度隨著(zhù)空氣中氧的提高而提高;隨著(zhù)富氧空氣濃度逐漸提高,火焰溫度增加的幅度逐漸下降。因此為了有效地利用富氧空氣,其濃度不宜選得過(guò)高。按過(guò)剩系數a=1.1-1.5籌備燃料時(shí),富氧濃度取25-27為宜,且以空氣含量從21-25時(shí)效果較明顯。
  2.加快燃燒速度
  燃料在富氧空氣中燃燒速度加快的原因:是由于增加氧含量后,使火焰溫度提高所致,如天然氣在氧氣中的燃燒速度比在普通空氣中的燃燒速度能提高10倍。燃燒速度的提高,導致燃料在爐膛內迅速完全燃燒。2
  非常大燃燒速度cm/s對比表
  燃料空氣(21%O2)范圍非常大可能氧氣(高標準)范圍非常大可能
  氫氣250-360280890-1175
  天燃氣33-4437325-480395
  丙烷40-4742360-400375
  丁烷37-4641335-390355
  乙烷110-180160950-12801130
  3.降低燃料的燃點(diǎn)溫度
  燃點(diǎn)溫度明顯受到反應速率和熱損耗的影響。富氧空氣比普通空氣有助于降低“燃點(diǎn)”溫度的特點(diǎn),并增加火焰單位體積的熱釋放量。對于劣質(zhì)燃料效果更為突出。
  燃料的燃點(diǎn)溫度在一定條件下不是常數。如CO在空氣中為609℃,而在純氧中僅為388℃。富氧助燃就是利用這一現象,將少量的富氧空氣,集中地供給火嘴燃料剛剛霧化(或固體燃料剛剛汽化)噴出點(diǎn)燃部位,使該區氧氣量驟然增加,可以起到降低燃料點(diǎn)燃溫度,提前點(diǎn)燃,相對延長(cháng)燃料在爐膛中燃燒時(shí)間,增加燃料釋放熱量的作用。
  4.減少燃燒后的排氣量
  使用含氧量為23-24%的富氧空氣參加燃燒,與普通空氣燃燒比較,當過(guò)?諝庀禂礱=1時(shí),則排氣體積減少10-20%,其排煙熱損失也減少10-20%,從而提高熱效率而節能。
  燃料在一般空氣與在純氧中燃燒速度相差甚大,如天然氣在純氧中比在空氣中的燃燒速度高達10.7倍,因此富氧助燃,不僅提高燃燒強度,還能加快燃燒速度,更有利于燃燒反應完全,可以改善排煙質(zhì)量,減少未燃物質(zhì)對環(huán)境的污染。
  若使用氧濃度為21%的常規空氣,按理論空氣量燃燒的排氣量為1計算時(shí),隨著(zhù)含氧量的增加,排氣量有減少的傾向。使用含氧量為27%的富氧空氣燃燒與氧濃度為21%的空氣燃燒比較,過(guò)剩系數a=1時(shí)排氣體積減少21%,排煙熱損失也相應減少而節能。
  5.增加熱量利用率
  當加熱溫度為1300?C時(shí),用普通空氣燃燒。其熱利用率為42%,而用含氧量24%的富氧空氣燃燒,則利用率增加到30%以上,隨著(zhù)加熱溫度增加,節能效果更顯著(zhù)。
  6.降低空氣過(guò)剩系數
  富氧燃燒能有效地降低空氣過(guò)剩系數,使排煙熱能損失大幅度降低,從而提高窯爐的熱效率而節能。當a值為1.1時(shí),燃料只增加4%,當a值為1.4時(shí),燃料增加到16%,在高溫熔爐中加熱溫度越高,則a值的增加使熱量的損失就越大。
  爐膛燃燒完全,降低了空氣過(guò)剩系數。據有關(guān)資料介紹:日本節能中心在工業(yè)窯爐節能措施中,著(zhù)重于降低空氣過(guò)剩系數的研究,他們在一臺熱處理爐中經(jīng)多次試驗,將空氣過(guò)剩系數從1.7降到1.2,降低29.4%,平均節能達13.3%。我們試驗爐子的實(shí)測結果是煙囪排煙處過(guò)?諝庀禂,普遍降低12―14%左右。

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